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新净化检修顺利完成
2014-04-21 点击 0 作者: 来源:

由于新净化Ⅰ、ⅡCO2冷却器内漏,循环水进入溶液系统,长期运行会造成低变废锅结垢,溶液质量变差,系统拦、带液无法稳定生产等问题。针对目前生产线存在的问题,集团公司决定在甲醇和白银硝酸装置开车运行正常后,对新净化进行抢修,以解决制约生产的各种问题,给下一阶段的安全生产创造有利条件。

为使系统中存在的问题能够得到彻底解决,根据检修要求,合成氨车间积极组织、认真安排,将工作细致化,各级管理人员仔细讨论分析,确定检修项目,做到无遗漏;编制检修工艺处理方案,按照项目分类明确分工,使检修工作在车间工艺管理组充分准备下有序展开,力争本次检修无疏漏。417日早7,新净化系统减量停车进入检修。此次检修工作的重点是3CO2冷却器检漏、消漏,甲烷化进出口换热器清洗及3#半贫液泵出口流量计和手阀更换。由于预计检修时间只有一天,系统中溶液在设备中存放,给工艺处理带来极大的不便,为全面高效、高质量完成检修任务,车间对工艺处理和检修过程中可能存在的问题进行推理,提前做好各种预防工作,协调理顺各种关系,车间技术组兵分两路,一组配合维修公司进行设备检漏、消漏,消除设备安全隐患;一组负责动火项目,严把安全关,杜绝安全事故,确保抢修工作顺利完成。

    在各部门、各专业的通力协作下,晚20时检修工作结束。车间连夜组织复工,经过一昼夜的奋战,至次日凌晨430分左右,精制气顺利送合成,检修工作圆满完成。