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突发事件及时处理 事故隐患成功消除
2013-07-18 点击 0 作者: 来源:

79凌晨34818000Nm3/h空分装置岗位人员发现产品中压氧、中压氮流量迅速降低,进口膨胀机跳车;进口膨胀机油泵、排烟风机、喷嘴加热器瞬间跳车后再次启动至正常;DCS系统发出大量报警信息;1#液氧泵(惰转运行)、2#液氧泵(负荷运行)、1#液氮泵(负荷运行)、2#液氮泵(惰转运行)均跳车、3#清水泵跳车;国产膨胀机运行油泵由1#油泵切换为2#油泵。6秒后,2#液氧泵、1#液氮泵自动启动至跳车前运行状态。岗位人员迅速对分离工况进行了跟踪调整,并认真分析跳车原因,确认跳车机泵具备启动条件后,陆续开启3#清水泵、进口膨胀机投入系统、2#液氮泵及1#液氧泵至惰转运行状态,18000Nm3/h空分装置全面恢复正常。由于此次事故岗位人员发现及时,处理果断得力,18000Nm3/h空分装置精馏工况未受大的影响,有力地保障了目前特殊时期生产系统的安全稳定运行。

随后生产部、仪表车间、电气车间、空分车间迅速展开了事故原因分析,经查看DCS系统全日志、跳车机泵历史趋势等,进行综合分析对DCS 系统电控柜检查,确认此次18000Nm3/h空分部分机泵跳车事故原因为10#主控扩展柜SM902电源模块故障。

11日,电源模块备件到厂后,集团公司常务副总经理郭文斌指挥模块更换安装工作,在经过全面的风险辨识及制定完善的生产应急处置方案后,电源模块成功进行了更换安装,顺利消除了影响18000Nm3/h空分装置安全稳定运行的隐患。