8月14日上午8时许,动力厂工艺巡检发现2#锅炉炉顶减温器进水管三通焊缝处大量刺水,近250℃的汽水混合物喷出的高度达到锅炉厂房的顶部,已经严重威胁锅炉安全运行。
(图为泄漏管线)
面对突发情况,动力厂积极应对,及时调整锅炉运行负荷,并拆除保温检查,发现泄漏点为进水管焊缝上一条环向长25mm、宽2mm的缝隙。在全面掌握泄漏情况后,动力厂及时将锅炉泄漏情况汇报至公司生产领导小组。公司生产领导小组组长杨治国第一时间赶到现场,对2#锅炉顶部的泄漏点查看详情,并在现场研究制定堵漏方案。
(图为成功堵漏)
动力厂组织检修人员,在不停炉状态下,采用先铆后焊的方式,经过近2小时的紧张有序工作,将减温器进水三通焊缝上的泄漏点成功堵漏。此次设备故障缺陷的成功消除不仅避免了一次无计划停炉事故,而且节约了停炉开炉产生的费用,对公司加负荷生产提供了可靠的蒸汽保障。
(动力厂 张顺伟)