根据18000空分节能装置液氩生产工艺设计和市场需求,集团公司生产领导小组安排开发液氩产品,提高装置运行的经济性。在集团公司各级领导的关注下,在技改办、仪表、电气、生产、机动、质检等单位的协同配合下,空分车间18000空分节能装置氩系统一次开车成功。经过认真调试:产品氩产量760 Nm3/h、含氧量1PPmO2、含氮量2PPmN2,符合国家高纯氩标准。
氩在空气中的体积含量为0.932%,为五种稀有气体之一。除了用于焊接外,氩还广泛用于炼钢业、灯泡业、电子工业等,氩市场需求很大。对于空分装置,在氧、氮产量稳定的前提下,增加氩气产量,可以大大降低空分设备的运行成本,提高经济效益。空分车间根据生产领导小组安排制定缜密的开车方案及应急预案,组织了新项目开车前的风险识别、人员培训等确保整个开车过程顺利实施,成立开车项目组,指定项目负责人,于