经过机、电、化、仪诸专业不懈努力,合成尾气回收技改项目于
该项目是公司2015年度重点节能技改项目。由于氨合成反应过程中,造气装置送出的精制气中必然含有部分甲烷气体,这部分气体就形成合成过程中的惰性气。这些含甲烷气体进入氨合成塔后,本身不参与氨合成反应,但会占据反应器内一定的反应空间,使合成反应效率下降,这部分气体就是反应尾气。反应尾气的存在,导致了系统压力大幅上涨,不仅增加动力消耗,还易对传动设备造成损坏,极易引发安全事故。对于这些必然产生的反应尾气,如果直接进行回收,除了两套装置压力不匹配无法实现,还要考虑气体中的某些物质在造气系统发生副反应而损坏造气触媒;目前的做法是将其用于燃料,用于天然气预热炉。但由于反应过程的不确定性,合成尾气产气量也不稳定,即便作为燃料使用,也由于其固有的不稳定性,不能保证预热炉得到可靠稳定的燃料,就常常进行对空排放,既造成大量能源浪费,也对环境造成一定的污染。
这个情况引起了公司高层的高度重视,将其列入了2015年度重点技改项目。总经理郭文斌要求生产技术部门立足科技创新,立足装置实际科学测算、认真筹划,并责成生产技术部门尽快完成项目调研、论证,尽快拿出高效、节约、可行的设计方案,并亲自对项目实施过程进行全面指导,尤其对合成尾气的压缩、吸收等过程设备的安装、施工更是亲自把关;项目开工后,副总经理周程、总经理助理张喜俊全程跟踪督导,随时协调解决施工过程中的各种问题。由于领导坚强有力,部门协调得当,施工科学有序,保证了该项目按期投产。
合成尾气回收技改项目投产后,不仅完善、优化了合成氨工艺,也进一步提高了原料产出,而且解决了困扰公司多年的技术难题;氨合成过程对精制气中甲烷含量的要求将也有所下降,这样一来,进一步扩大转化装置产能将变得切实可行。
目前,合成氨车间正会同生产技术部门,致力于该装置的连续稳定生产和达产达标工作。可以预期的是,该项目产能达到设计值后,将使我公司主导产品能耗有一个较大的降低,能耗水平将进一步接近或达到国内先进水平。
(合成氨车间 谢黎明)