“五查、五问、五改进”活动开展以来,刘化公司以强化管理,提升安全生产水平,降低消耗为主线,将该项活动与提高公司执行力,进一步转变各级人员的工作理念、工作方法和工作机制相结合,取得了明显成效。
该公司合成氨车间在活动开展期间,积极响应公司倡导,不等不靠,主动出击,向科技要节约,靠技术进步降能耗,在新形势下赋予了降耗工作新的理念。他们坚持科技进步,实现内涵发展,不但使节能工作宣贯到基层,而且深入扎实地组织开展。其中,推广应用成熟的新材料,促进节能技术水平不断提高,是开展活动的有力举措之一。
206特效活化剂是一种新型的添加剂,可加快系统中二氧化碳的吸收速度。在刘化公司主要领导的建议和督促下,生产部、合成氨车间在考察研究的基础上通过比对,组织工程技术人员共同分析攻关,制定添加投运工艺方案,并对现有流程进行部分改造,解决冷凝液回收等问题。经过大量的前期准备工作后,206特效活化剂在B净化一、二次脱碳系统首次添加试用。为了收集相关技术数据,车间安排专人详细记录,收集技术数据达200多组,为该种新材料在其它系统推广应用取得了充分的证据。
截止日前,206特效活化剂在新净化、A净化先后添加投运,实现了三套净化系统全部推广应用。从运行效果来看,一是净化再生气纯度由98.4%上升到99.1%,不仅降低了尿素工序安全风险,也减少了放空量,促进了有效气的节约;二是溶液中铁离子含量由85毫克/升下降至65毫克/升,这一指标的下降,预示着系统腐蚀程度得到了有效缓解,夯实了装置长周期安全稳定运行的基础。三是气体净化度发生明显下降,新净化气体净化度由700ppm下降至75ppm,不仅减少了有效气消耗量,延长甲烷化触媒的使用寿命,还大大缓解了合成装置对惰性气的额外做功处理。
206特效活化剂的推广应用,实现了相同投入下的更多产出,在消耗指标控制方面发挥了极其重要作用,将“五查、五问、五改进”活动落到了实处。